维普资讯 http://www.cqvip.com 4 nquans安全生产 hengchan 电力安全技术 第4卷(2002年第8期) 沙惫;C忠厂热工保护熄完善 苏乐春(广东沙角c电厂 虎门 523908) [摘要]通过典型事例介绍沙角c发电厂热工保护系统在运行中出现的问题及解决办法。 [关键词]事故跳闸 热工保护 拒动 误动 完善 广东沙角C电厂3台660MW机组的自动化程 彻底消除保护拒动,最大限度地防止误动,在定子 度高、保护多,对保障机组安全运行起到很好的作 冷却水系统中,加装了3个流量开关,每个开关送 用,但也发生了一系列误动。为此,该厂对其中发 出2组定子冷却水流量低低信号,分别送到2个不 生拒动和误动的一些保护进行了完善。 同的跳闸通道。在每个通道中进行三取二逻辑运算 l冷却水保护系统的完善 后发出跳闸机组的指令,以保护发电机组的安全。 1999年3月24日,化学人员对发电机定子冷却 2修改DCS软件和联锁柜硬件 水取样、测量导电率时,按惯例开启3号机定子冷 1999年8月10日,运行人员做l号机定期交、 却水水箱水位计底部放水门,连续放水2~3 rain。 直流密封油泵联动实验过程中,密封油/氢差压 由于运行人员经验不足,操作不稳,引起水箱水位 发生波动,集控室C RT显示密封油/氢差压 波动,出现水位低低报警,A冷却水泵跳闸。因水 0.05l MPa,而励磁机侧却发出0.02 MPa低低信 箱水位低低跳闸信号未复位前,联锁启动不了B冷 号,保护误动,机组跳闸。为了防止联动实验时出 却水泵,造成发电机定子冷却水中断,发电机绕组 现密封油/氢差压低低保护误动,在DCS软件和联 温度快速上升。当发电机绕组温度上升到85℃时, 锁柜硬件中取消了主密封油泵PP04l出口压力低 机组仍未跳闸,被迫手动打闸停机。 025PSL自停运条件和交流紧急密封油泵PP042出口 图l是定子冷却水保护逻辑图,当水箱水位过 压力低026PSL自停运条件。当密封油泵出口压力 低时跳闸定子冷却水泵,5 S后再跳汽轮发电机组。 低报警时,发出联动另一台交流或直流紧急密封油 泵信号,同时继续保持自身运行,更有效地防止密 水箱水位开关 跳闸A泵指令 封油压进一步降低,提高汽轮发电机组的安全性。 跳闸B泵指令 3完善锅炉满水保护 增加了3个汽包水位高高信号,三取二后作为 两冷却水泵跳 闸继电器接点 跳闸机组指令 MFT的始发条件见图2,弥补了设计上的疏漏,完 善了锅炉满水保护,以防止汽轮机水冲击事故,确 图1 发电机定子冷却水保护逻辑图 保机组安全。 实际运行中,当水箱水位信号GST.021.LSLL 出现低低时,立即跳闸2台定子冷却水泵。若此时 汽包水位高高(左侧+254mm)卜_—~ = 二 的水位低低信号在5 S以内复位断开,2台定子冷却 汽包水位高高(右侧+254mm) ——一 逻 辑 水泵都已被跳闸,但跳闸冷却水泵的指令继电器 汽包水位高高(DCS+254mm)卜_—一 算 AXR.030.02和AXR.030.03因GST.021.LSLL断 图2锅炉满水保护逻辑图 开而失电复位,时间继电器TMR.030.01也就停止 了计时,TMR.030.0l未计时到5 s钟,所以不会发 4取消失去一次风跳全部磨煤机的保护 出跳闸机组的指令。于是就出现了全部定子冷却水 过去,因过份依赖一次风/炉膛差压低低单信 泵已停运,机组继续保持运行的危险工况。可见,冷 号跳闸全部磨煤机,导致多次保护误动,且因原测 却水泵的跳闸指令不能准确反映泵的已跳闸状态, 量参考点为多个仪表所共用,任一仪表膜盒穿孔或 更不能真实反映定子冷却水是否中断的情况。为了 漏风都将影响参考点的压力,相互干扰严重,造成 一 一 维普资讯 http://www.cqvip.com 第4卷(2002年第8期) 电力安全技术 . 安全生产 信号极不稳定。为此,取消了失去一次风跳全部磨 煤机的保护(但仍保留其报警功能),增加各台磨煤 机风量小于60%跳闸单台磨煤机的保护,并采用多 要求将1号机组3,4号低加退出运行。14:22,3, 4号低加水位高高,发出开3,4号低加旁路门信号。 由于设计安装时错误地将该信号接到关闭3,4号低 加旁路电动门的端子上,强制关闭了3,4号低加旁 路电动门,除氧器上水中断。l4:32,汽包水位低低, MFT保护动作,机组跳闸。查明原因后及时作出了 点测量,分散危险,减少保护误动。 5 B引风机控制的改善 2000年7月18日,3号机组A引风机驱动端轴 承温度高,运行人员就地检查发现该风机的润滑油 已变质,停A引风机进行换油。换油后启动时,A 引风机由于振动高高而跳闸。再次启动A引风机,数 秒后A引风机又因振动高高而跳闸。受其影响,B 侧送、引风机切至手动控制,运行人员检查正常后 投回自动。随后B侧引风机导叶急速关小,炉膛压 力高高,MFT动作,机组跳闸。热控人员检查后发 现B侧引风机控制逻辑不合理。结合多次风机振动 高高,风机跳闸RUNBACK不成功的事故分析,采 取了相应的措施: (1)完善接地系统,消除雷电等外界电磁干扰。 增加高、低通滤波和带通滤波过滤风机转速谐波和 风机叶片共振谐波,有效防止变负荷调风量时振动 高高保护误动。增加一套振动测量系统,修改保护 逻辑(见图3),只有当2套系统同时检测到持续10 S 纠正。为了进一步完善给水加热保护,减少高、低 加水位保护误动,增加了高、低加液位高联动全开 危急疏水门逻辑,加装一水位高开关,并将易卡涩 的浮筒式液位计更换为l151差压水位计,消除了高 温气流的影响。 7给水泵保护的完善 2000年3月3日,l号机组启动过程中,B给水 泵轴承漏油,被迫停运且退出备用。00:30,负荷加 至230MW时,C给水泵平衡水温度高跳闸,联动 A给水泵启动。A给水泵运行几十秒后因给水流量 信号取样管脱落,误发给水泵进/出口差压低信号 而跳闸。3台给水泵全停,锅炉断水,汽包水位迅速 下降,手动打闸停机,随后出现汽包水位低低。综 合分析历次给水泵故障引起的跳闸事故,有针对性 地进行了改造。 的振动高高信号,才发出跳闸指令。 (1)更换了平衡水温度测量卡的通道电阻,将 测量范围从0~200E改为0~300℃,使跳闸报警值 220E落在量程的2/3处,避免了保护拒动,提高了 测量信号的稳定性和准确性;增加一块ENTEK— IRD温度监视卡和2个平衡水温度测点TE0 1 0B、 图3风机保护逻辑图 TEOIOC,3个平衡水温度测量信号分别送到3块测 量卡,卡件输出接点进行三取二逻辑运算后才发出 跳给水泵指令(见图4)。用这样的方法分散危险,有 效地减少了误动。 平衡水温度高(>220"(2)APA010TE 平衡水温度高(>220"C)APA010B (2)取消风机轴承温度高跳闸保护,增加风机 轴承温度高光字牌报警。将E分度热电偶中性点接 地式温度测量改为Pt l 00热电阻绝缘式温度测量, 消除了mv信号易受干扰、保护误动对风机安全运 行的威胁。 (3)纠正了软件中风机停止和跳闸信号不分的 逻辑错误,实现了风机联动,完善了风机 RUNBACK功能。 平衡水温度高(>220℃)APA010C H弄l 润滑油压力低低(<0.8Bar)APA058PSLL L H跳闸给水泵指令 图4给水泵保护逻辑图 (4)将风机动叶执行机构的反馈电位器改为电 感式反馈装置,防止电位器故障引起反馈信号与控 制信号不平衡导致调节系统误关动叶、炉膛压力保 (2)为彻底消除轴向测量给水泵转速时的误信 号,避免给水调节不稳时给水泵易跳闸的故障,将 测速方式改为径向,消除了变负荷时串轴的影响。 (3)考虑增加3台给水泵全停信号,作为MFT 护误动发生MFT信号。 6给水加热保护的改善 1999年l1月l1日,运行人员按检修工作票的 的触发条件,和现有的汽包水位低低、炉水循环不 良、再热保护一起完善锅炉断水保护。 8控制系统的完善 一 一 维普资讯 http://www.cqvip.com 安全生产 电力安全技术 第4卷(2002年第8期) . nquanshengchan 高压试验是电力系统运行维护的必要环节,在 在高压试验加压之前,必须保证有足够的安全 试验中,必须严格遵守 电业安全工作规程)),杜绝 距离。特别是在与所加压设备相连接或与其引线相 各项违规操作,及时排除安全隐患,确保试验工作 近的设备上工作的人员,必须离开,并保证有足够 安全顺利地完成。纵观历次事故过程,尤需注意防 的安全距离,方可加压。 止以下违规操作行为。 4监视不力或无人监视 1无工作票操作 在高压试验中,要加强监视,保证一切人员不 无工作票进行高压试验,往往缺乏具体的组织 进入高压试验区,同时也要注意操作人员操作正确 措施和安全措施,会导致工作混乱,必须严格禁止。 与否。在公共场所进行电缆绝缘泄漏电流测试等试 2接地不可靠 验工作时要加大监视力度,确保过往行人的安全。 高压试验时禁止单人操作,无人监视。 接地不可靠可能带来以下安全隐患: (1)放电时(如电容器放电)严重危及人身安全; 5未严格执行呼唱制度 (2)感应电等通过试验仪器危及人身安全; 未经操作人员许可,电压未降就擅自拆除接 (3)造成仪器工作不稳定或设备被烧坏。 线,或凭经验行事,这是高压试验中的严重违规行 因此,要求接地可靠,必须使地线与接地金属 为。在测试CT、PT、变压器等介损时,其电压要 接触良好,如接地金属附有铁锈、油漆等杂物,需 将其清理干净再接地线。切忌马虎大意。 加到10 000 V,仅凭操作人员的动作来判断电压已 降而擅自拆除接线,往往会造成严重的事故。在耐 3安全距离不够 压试验中,以下2种违规行为必须禁止: 1998年l0月l5日,UPS电源发生故障,在UPS (见图5),防止循环水泵电机绕组温度高信号引起保 电源瞬间切换的过程中,各机组循环水泵全部跳闸, 护误动。从此,杜绝了瞬间失电或电压不稳引起的 造成全厂机组跳闸、对外事故停电。经过多次模拟 跳泵跳机大事故。 实验分析,控制系统瞬间失电,其模拟量输入卡的 组态数据也随之丢失。恢复上电的过程中,主机上 电自检完毕开始正常工作,按特定的时间顺序扫描 循环水泵电机绕组温度TI>I30℃ I/O映象表中的数据并执行程序。因模拟量输入卡 循环水泵电机绕组温度T2>I 30℃ 上电后的初始化组态是靠主机执行程序中BTW指 循环水泵电机绕组温度T3>I30℃ 令来完成的,所以在模拟量输入卡组态好,正常工 作之前所采集到的数据均不正确,错误采到循环水 图5循环水泵保护逻辑图 泵电机绕组温度高于l30℃的坏值,程序执行后导 经过几年的完善,纠正热工保护系统逻辑的不 致误跳循环水泵。充分研究可编程控制器硬件、软 合理设计,改造现场仪器设备的安装位置,加装遮 件和分析梯形逻辑图后,利用可编程控制器自检的 雨棚和空气过滤器,重要仪表取样管和仪用空气管 反馈信息,取I/O机架故障信号,作为循环水泵电 替换为不锈钢管,从一次元件到保护逻辑的可靠性 机绕组温度高跳闸信号的闭锁条件,在机架故障或 都得到了较大提高,机组事故跳闸次数明显减少。 I/O卡上电5 s内闭锁循环水泵电机绕组温度高信号 (修改稿收稿日期:2ooI_I2一o6) 一 一