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华北油田注水系统节能监测能效分析优化技术与应用

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— 1 一 — =I。 警--l一... 约占油田总能电量的 l的注水系统处于低效 注水系统是油田生产系统的主要组成部分, 但同时也是油田的耗能大户。现在油田地面注水 田蒙古林作业区注水 三套注水系统节能监 系统主要由注水泵站(包括电机、注水泵、泵出口 调节阀)、注水管网、配水间及注水井等构成。 节能监测对其低效高 注水系统能耗大致可分为5大部分:①注 进行相应的优化整 效率均达到节能运行 5.59%,三套注水系统 均明显降低,并且在 ,水泵驱动电机损耗的能量;②注水泵消耗的能 量;③管网的摩阻损失;④水注入油层所需的 能量;⑤泵管压差损耗部分的能量。节能监测 评价指标主要针对注水系统的机组效率、节流 损失率、系统效率等参数变化进行分析评价。 年节电175万kwh,此 果,为油田注水系统高 r技术支持与借鉴。 水系统;节能监测;优 据统计,注水系统耗电量约占油田总电量的 30%~40%。因此,开展油田注水系统节能监测 能效分析优化研究,对于节能降耗和降低生产 运行成本具有十分重要意义。 。65 1华北油田注水系统分析及典型系统概况 华北油田现有注水站109座,注水量3380万 m3/a。耗电量2.4亿kWh/a。2016年华北油田节能 监测站对70个注水系统实施了节能监测,其中有53 个评价指标全部合格。华北油田公司的整体合格率 为75.7%;注水泵机组效率平均值为76.41%、103 台合格(≥72%),合格率90.4%、其中有45台注水 泵的机组效率值达到节能评价值(I>78%)的要求, 即有39.5%的注水泵机组运行于节能状态;注水系 统效率平均值为49.63%,62个注水系统效率值合 格(≥40%)。合格率为88.6%,其中有43/b注水系 统的效率值达到节能评价值(≥45%)的要求,即 有61.4%的系统运行于节能状态;注水系统电耗为 8.481kWh/m: ̄,节能空间巨大。因此,节能监测站对 部分典型的低效注水系统进行优化设计,开展节能 监测能效分析。 未达到标准;低压系统29%,未到达标准(标准限 定值≥40%,评价值≥45%)。 (2)注水泵机组效率 高压系统80.1%,达到节能标准;中压系统 79%,达到节能标准;低压系统71%,未达到标准 (标准限定值/>72%,评价值/>78%)。 (3)注水管网效率 高压系统64.5%,达到节能运行标准;中压系 统48.3%,未达到标准;低压系统32.4%,未达到 标准(设计标准≥61%)。 (4)注水电机负载率 高压系统86.9%。达到标准;中压系统72.1%, 达到标准;低压系统32.8%,未达到标准(经济运 行标准t>71%)。 (5)注水系统标耗 高压系统0.51 kWh/m MPa,达到标准;中 压系统0.75kWh/m3・MPa。达到标准;低压系统 0.85kWh/m3oMPa,未达标(标准≤0.8OkWh/ m MPa)。 从2016年注水普测情况看,仍有约30%的注水 系统处于低效高耗状态,在本次监测的70个注水系 统中有60个未能采用分质、分压注水,这使得注水 系统中管网损失率较大,降低了注水系统的整体效 率。其中蒙卉林油田是华北油田二连地区的主力油 田之一,其现有机泵总数16台,注水量4264m。/d,注 水井总井数126口,开井数76口。高压系统井数:29 口,注水量1443m。/d;中压系统井数:37口,注水量 2122m。/d;低压系统井数,1O口,注水量699m。/d, 具有低效注水系统的典型特点。 实验选取蒙古林作业区蒙一联的高、中、低3个 压力系统,8个计量间,126口注水井的14个影响因 素,进行敏感性分析,依据节能监测评价标准计算出 了注水系统效率、注水泵机组效率、注水管网效率、 注水电机负载率、注水系统标耗这5个相关参数作 为数据分析。 2.2未达标原因分析 (1)蒙一联中低压系统泵机组效率为71%, 低于达标值7%。且低压注水系统电机负载率仅为 32.8%,这主要是因为机泵的额定参数与系统不匹 配,机泵的选型不合理,造成电机在低负荷的状态 下运行。致使注水机泵效率未达到标准。 (2)高中压三套注水管网所辖注水井油压分 配不均衡。注水系统中管网损失较大(低压系统管 网效率仅为32.4%,中压系统48%),分压注水的优 势没有充分发挥,距离理想效率有较大的差距。 3对三套未达标注水系统实施优化方案 针对蒙古林油田三套注水系统未达标的问 题.进行相应的优化调整。 2蒙古林作业区三套注水系统的能效分析 2.1数据统计 通过选取蒙一联的高、中、低压三套注水系统 250万余条注水生产数据,利用“大数据”进行系统 能效计算,得出以下数据: 3.1注水系统优化设计方案 (1)低压系统机泵参数优化设计 优化机泵的匹配选型,可选用低功率电机 (1lOkW、90kW)、提高负载率、使电机工作在合 理区间。应用功率因数补偿技术,降低无功损耗, 提高电机效率。 (2)合理设计高中低压注水系统 (1)注水系统效率 高压系统52%,达到节能标准;中压系统37%, 66I科技-TECHNOLOGY 现有分压点进行重新的优化分析,建立分压点优化的 m3・MPa降至0.51kWh/m3・MPa。 数学模型,包括:建立目标函数和确定约束条件两部分, 其目标函数是三个压力系统计配间节流损失最小。 (3)在蒙古林作业区总注水量保持不变的情况下,年 用电量由704万kWh/a降到529万kWh/a。年节电175万 kwh,按电价0.8元/kWh折算,直接经济效益140万元。 3.2管网系统的调整方案 (1)高压系统中的蒙15—12N、蒙9—4、蒙9—5、蒙 9—8、蒙9—106等五口注水井调至中压系统,蒙9—11注水 井调至低压系统。 5结论 (1)导致蒙古林作业区注水系统未达标的原因,主要 是机泵的运行控制参数不合理,与系统不匹配,造成注水 泵处于低效区间段运行,且高中压三套注水管网所辖注水 井油压分配不均衡,致使泵站效率急剧下降。 (2)通过节能监测和数据分析可知,注水压力对单耗影 响最大;其次是机泵效率、系统效率、管网效率、电机负 载率;注水量影响最小。对泵机组参数和分压点进行重新 (2)中压系统中的蒙6—107、阿209二口注水井调至 高压系统,蒙14—17N、阿13、阿17—3三口注水井调至低 压系统。 (3)低压中系统中的蒙5—12、蒙8—11二口注水井调 至中压系统。 3.3管网优化经济效益分析 蒙古林油田注水系统三套管网局部优化完成后。经 节能监测,调整后的中、高压系统效率均达到节能运行标 设计优化,能够较好地降低注水系统能耗,为油田注水系 统高效率运行和整体最优规划提供了技术支持,体现了节 能监测运用大数据技术分析对提质增效的重要作用。 (3)华北油田现有注水站109座,年注水量3380万 m3,准。调整前后的系统压力与注水量见表1。 通过2016年6月份注水系统节能监测得出应用优化 分析方法对比前后系统的各项能效指标,结果见表2。 年耗电2.4亿kwh,目前约有30%的注水系统处于低效 4能效分析评价 (1)通过技术改造实施前后监测分析,节能监测实测 数据表明中、高压系统效率均达到节能运行标准;低压系 统效率由28.99%提升到42.58%。 高耗状态,如对这部分的注水系统全部开展优化调整,按 节能20%预测,则年节电达1410万kwh,节能潜力巨大,节 能减排效果显著。唾蜜 (2)典型的三套注水系统综合注水单耗由 4.53kWh/m。降至3.41kWh/m。,注水标耗由0.70kWh/ 参考文献 [1]周世刚,王智,梁迪;mitt S*水能耗监测分析系统研究及试验应用[JJ _资源节约与环保,20O9(5):67—70. 表1 一统 高压 中压 低压 MPa_1- !15.5 13.2 6.3 [2】马庆龙.扶余油田注水系统节能降耗技术研究[D].大庆:东北石油 53.7 I 78.1 47.5 63.4 44.6 大学,2015:1—2.  I15.5 10.3 4.0  I[3]李美求,周思柱.油田注水优化系统开发[J】.长江大学学报, 2011,8(6):78—80. 23.7 合计 155.5 155.5 [4]GB/T 31453—2015,《油田生产系统节能监测规范》[S】 l表2 压力系统 调整前 胜 .注水量万m3/a 用电量23.68 44.33 万kWh/a 机泵效率% 71l28 76.48 系统效率% 28lg9 42.58 单耗kWh,m0 2.34 1.34 标耗kWh/m3・MPa O.85 O.57 55.36 59.57 调整后 厂广 jI 低压 调整前 调整后 调整前 调整后 78.08 6368 .365.66 222.5 76.51 79.5 35.35 54-77 4.68 3.49 O.75 0.49 53.69 47.44 155.45 155.45 283.21 247.65 704_23 529.72 80.04 8O.8g 62.8 79.11 52.82 58.11 37.2 55 63 5-27 5.22 4.53 3.41 O.51 0.47 O.7 O.51 合计 调整前 调整后 

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